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一、概述
在水處理工藝中,過(guò)濾是保證水質(zhì)的重要措施,而反沖洗是使濾池得以恢復(fù)過(guò)濾能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其配水系統(tǒng)則是核心部位。尤其是氣水反沖工藝,對(duì)配水布?xì)庀到y(tǒng)有更嚴(yán)格的要求。其配水布?xì)獾木鶆虺潭炔粌H直接影響濾池的反沖效果,同時(shí)影響運(yùn)行效率和運(yùn)行費(fèi)用。而氣水反沖工藝中,配水布?xì)饩鶆虻年P(guān)鍵是濾頭的平整度。其核心是控制濾桿中進(jìn)氣孔和濾縫水平度。而小塊濾板,因無(wú)法直接控制濾桿進(jìn)氣孔水平度,只能強(qiáng)調(diào)濾板的平整度。因此《濾池氣水反沖設(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定小塊濾板單板控制水平<±2mm,整池水平度<±5mm。而實(shí)際上,平板式澆筑小塊濾板保證平整度難度較大,立模式澆筑小塊濾板存在著濾板自身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不均勻的弊病。




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彈性填料柱狀活性炭實(shí)力廠商



設(shè)計(jì)參數(shù)
對(duì)于設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)較難掌控的是水解酸化池的停留時(shí)間,因?yàn)閺U水的種類不同,所含的有機(jī)物水解速度不同,所以停留時(shí)間自然不會(huì)相同。這就需要對(duì)所做的工程總結(jié)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),或者通過(guò)做實(shí)驗(yàn)確定。對(duì)于水解酸化工藝本人并沒有什么實(shí)際經(jīng)驗(yàn),從理論來(lái)看,覺得可以放大停留時(shí)間,保證水解時(shí)間,讓其適當(dāng)過(guò)渡到厭氧后兩個(gè)階段。
本文的設(shè)計(jì)計(jì)算部分摘錄了《水解(酸化)反應(yīng)器在工程應(yīng)用中的研究與展望》—中山市環(huán)境科學(xué)研究所論文的內(nèi)容,另外該論文里有介紹了水解(酸化)反應(yīng)器的類型及其在工程應(yīng)用中的效果,其常規(guī)設(shè)計(jì)的兩個(gè)參數(shù)如下:
1、停留時(shí)間:一般為2.5-4.5h,考慮綜合情況。

2、池內(nèi)上升流速:一般控制在0.8-1.8 m/h 較合適。




污泥沉積
運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)曝氣池前段水解酸化池發(fā)生污泥沉積在池內(nèi),嚴(yán)重時(shí)甚至整個(gè)池內(nèi)全是污泥,并有部分死泥上浮。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)主要原因是水解酸化池潛水?dāng)嚢铏C(jī)功率太小,再加上污泥回流量過(guò)大,池內(nèi)介質(zhì)密度太大,潛水?dāng)嚢铏C(jī)無(wú)法使整池泥水混合物翻滾起來(lái),導(dǎo)致發(fā)生污泥沉積現(xiàn)象。
通過(guò)降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問(wèn)題,但系統(tǒng)除磷效率和水解酸化功能明顯降低, 的解決辦法是把潛水?dāng)嚢杵鞲鼡Q為大功率潛水?dāng)嚢杵鳌?

機(jī)理分析
一般認(rèn)為,污水進(jìn)入水解酸化池后進(jìn)行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比進(jìn)水有所增加。而根據(jù)某水務(wù)某污水處理廠實(shí)際運(yùn)行情況,水解酸化池水力停留時(shí)間在4.4h,污泥齡在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率達(dá)到42.34%,凱氏氮去除率為40.1%,總氮去除率為37.92%;具體分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用實(shí)現(xiàn),同化作用去除一般較少,通過(guò)計(jì)算去除率僅在10%左右,而一般硝化反硝化的條件也不具備,如溶解氧、水力停留時(shí)間等因素;因此必然存在另一種形式的去除氨氮的反應(yīng)存在,初步分析可能存在厭氧氨氧化的現(xiàn)象,但需進(jìn)一步的分析與研究。


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